上个月完成了辖区内一座 110kV 变电站的年度预防性试验,其中断路器机械特性测试是耗时最长的项目之一。这次项目有个特殊情况:站内一半间隔带电运行,只能在旁路母线带电的条件下测试,加上站内有 SF6 断路器和真空开关柜两种类型,对设备和操作都有一定要求。做完项目整理了一下过程,把几个关键点记录下来。
项目是这座站投运了八年,一共 12 台断路器,其中主变间隔是 SF6 断路器,10kV 出线是真空开关柜。按照试验规程,需要测分合闸时间、三相同期、合闸弹跳、分闸反弹、行程速度,还有低电压动作试验。前期排计划的时候,运维方说只能停一半间隔,旁路母线不能停,这就对测试设备的抗干扰能力提出了要求,早年的老设备在这种环境下数据根本稳不住。
我们带了一台一体式的断路器特性测试仪进场,第一天先做主变侧的 SF6 断路器。一开始还担心旁路带电会影响数据,接好线第一台测下来,时间数据波动很小,同期数值也稳定,和上次全停电时测的历史数据偏差很小,基本没受带电间隔的影响。传感器安装也比预想的顺利,通用传感器配了不同的支架,SF6 机构用旋转传感器,真空开关用直线传感器,不用额外找适配的配件,一台接一台测,流程很顺。中间碰到一个小问题:有一台断路器的合闸弹跳时间超标,一开始以为是设备测不准,换了个断口重测结果还是一样。后来拆了触头检查,发现是触头表面有烧蚀,打磨之后再测,弹跳时间就回到合格范围内了。也多亏了设备能直接显示弹跳波形,能清楚看到弹跳的过程,排查问题的时候不用反复测试验证,省了不少时间。低电压动作试验比以前省事很多。
以前做这个项目,要单独搬一台直流电源箱过去,接线调参数都麻烦,这次用的设备自带可调直流电源,在菜单里设置好升压步长,设备自动完成低电压测试,直接输出动作电压值。12 台开关的低电压试验一下午就做完了,比以前用分体设备快了将近一半的时间。整个项目做下来,12 台断路器的全项机械特性测试,两天就全部完成了,比原定计划提前了半天。
总结下来有几点经验:第一,半带电环境下做试验,设备的抗干扰能力是底线,不然数据来回跳,光核对就要浪费大量时间;第二,通用传感器适配性很重要,站内开关类型多的话,不用带一堆配件来回换;第三,一体式集成电源的设备,现场作业效率提升非常明显,少搬设备少接线,省下来的时间都是实实在在的。
当然也有需要注意的地方,不管设备多智能,传感器安装都不能敷衍,固定不牢或者方向偏了,速度行程数据肯定不准。还有测试完不要着急拆线,感性负载要等放电完成,安全细节不能因为效率就放松。这次项目做完也验证了,选对设备对现场试验效率的提升非常直观。以前做同样规模的站,至少要三天,现在两天就能收尾,数据的一致性和可靠性也更有保障,后续整理报告也省心。



